Ứng dụng biến tần trong nhà máy nhiệt điện
Tổng công ty Điện lực - TKV-CTCP là Công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp
Than Khoáng sản Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất điện, với tổng công
suất đặt đạt 1730 MW gồm 6 nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ tầng sôi tuần
hoàn CFB và 1 nhà máy thủy điện.
Nhà máy nhiệt điện đốt than có một vài điểm yếu đó là tỷ lệ điện tự dùng cao và hiệu
suất lò hơi thấp, nhất là đối với công nghệ lò hơi CFB sử dụng than xấu chất lượng
thấp. Tỷ lệ điện tự dùng có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh
doanh, trong bối cảnh giá nhiên liệu than ngày càng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến chi
phí vận hành của các nhà máy điện. Trước tình hình đó các hãng công nghệ về thiết bị
điện không ngừng tiến hành cải tiến nâng cao hiệu suất của thiết bị/hệ thống góp phần
tăng hiệu quả trong vận hành. Vừa qua Tổng công ty Điện lực - TKV đã nghiên cứu và
đưa vào ứng dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như biến tần và khớp nối thủy lực
tại nhà máy điện Sơn Động và Đông Triều cho các động cơ công suất lớn nhằm tiết
kiệm năng lượng.
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Tóm tắt nội dung tài liệu: Ứng dụng biến tần trong nhà máy nhiệt điện
152 | HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2017 ỨNG DỤNG BIẾN TẦN TRONG NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN Nguyễn Việt Cường Trưởng Ban Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực - TKV Tóm tắt: Tổng công ty Điện lực - TKV-CTCP là Công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất điện, với tổng công suất đặt đạt 1730 MW gồm 6 nhà máy nhiệt điện đốt than công nghệ tầng sôi tuần hoàn CFB và 1 nhà máy thủy điện. Nhà máy nhiệt điện đốt than có một vài điểm yếu đó là tỷ lệ điện tự dùng cao và hiệu suất lò hơi thấp, nhất là đối với công nghệ lò hơi CFB sử dụng than xấu chất lượng thấp. Tỷ lệ điện tự dùng có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong bối cảnh giá nhiên liệu than ngày càng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành của các nhà máy điện. Trước tình hình đó các hãng công nghệ về thiết bị điện không ngừng tiến hành cải tiến nâng cao hiệu suất của thiết bị/hệ thống góp phần tăng hiệu quả trong vận hành. Vừa qua Tổng công ty Điện lực - TKV đã nghiên cứu và đưa vào ứng dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng như biến tần và khớp nối thủy lực tại nhà máy điện Sơn Động và Đông Triều cho các động cơ công suất lớn nhằm tiết kiệm năng lượng. I. BIẾN TẦN LÀ GÌ VÀ SỬ DỤNG BIẾN TẦN CÓ TIẾT KIỆM ĐIỆN KHÔNG Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều ở tần số này thành dòng điện xoay chiều ở tần số khác có thể điều chỉnh được. Nguyên lý cơ bản làm việc của bộ biến tần: Đầu tiên, nguồn điện xoay chiều 1 pha hay 3 pha được chỉnh lưu và lọc thành nguồn 1 chiều bằng phẳng. Công đoạn này được thực hiện bởi bộ chỉnh lưu cầu Diode và tụ điện. Nhờ vậy, hệ số công suất Cosφ của hệ biến tần đều có giá trị không phụ thuộc vào tải và có giá trị ít nhất 0,96. Điện áp một chiều này được biến đổi (nghịch lưu) thành điện áp xoay chiều 3 pha đối xứng, công đoạn này hiện nay được thực hiện thông qua hệ IGBT (transistor lưỡng cực có cổng cách ly) bằng phương pháp điều chế độ rộng xung (PWM). Nhờ tiến bộ của công nghệ vi xử lý và công nghệ bán dẫn lực hiện nay, tần số chuyển mạch xung có thể lên tới dải tần số siêu âm nhằm giảm tiếng ồn cho động cơ và giảm tổn thất trên lõi sắt động cơ. Hệ thống điện áp xoay chiều 3 pha ở đầu ra có thể thay đổi giá trị biên độ và tần số vô cấp tuỳ theo bộ điều khiển. Theo lý thuyết, giữa tần số và điện áp có một quy luật nhất định tuỳ theo chế độ điều khiển. Đối với tải có mômen không đổi, tỉ số điện áp - tần số là không đổi. Tuy vậy với tải bơm và quạt, quy luật này lại là hàm bậc 4. Điện áp là hàm bậc 4 của tần số. Điều này tạo ra đặc tính mô men là hàm bậc hai của tốc độ phù PHÂN BAN NGUỒN ĐIỆN | 153 hợp với yêu cầu của tải bơm/quạt do bản thân mômen cũng lại là hàm bậc hai của điện áp. Ngoài ra, biến tần ngày nay đã tích hợp rất nhiều kiểu điều khiển khác nhau phù hợp hầu hết các loại phụ tải khác nhau. Ngày nay biến tần có tích hợp cả bộ PID và thích hợp với nhiều chuẩn truyền thông khác nhau, rất phù hợp cho việc điều khiển và giám sát trong hệ thống SCADA. Tiết kiệm điện khi sử dụng biến tần: Mặc dù hiệu suất là khá cao nhưng bản thân biến tần là thiết bị điện tử nên nó cũng phải tiêu hao điện năng và do tổn thất của các thiết bị biến đổi bán dẫn nên hiệu suất của biến tần không thể đạt tới 100% được. Hơn nữa khi lắp đặt biến tần ta sẽ phải tiêu hao năng lượng cho các thiết bị phụ trợ của nó như điều hòa, quạt thông gió... Biến tần được sử dụng hiệu quả trong các trường hợp sau: Đối với các ứng dụng mà yêu cầu công nghệ cần điều khiển tốc độ hoặc mômen động cơ điện thì việc sử dụng biến tần sẽ hiệu quả hơn các phương pháp điều khiển khác như điều khiển điện áp, điều khiển điện trở rôto,... và nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn. Đối với các ứng dụng sử dụng động cơ quay với tốc độ định mức còn điều khiển sử dụng bằng phương pháp dùng các cửa chắn (dampers), van chặn, van tuần hoàn,... thì có thể xem xét ứng dụng biến tần phối hợp điều khiển tốc độ và các phương pháp điều khiển trên để tiết kiệm điện năng. Còn đối với các trường hợp không có yêu cầu điều khiển, điều chỉnh gì (động cơ quay với một tốc độ định mức) thì nói chung sử dụng biến tần sẽ không có hiệu quả. II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG BIẾN TẦN CHO QUẠT KHÓI CỦA NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG Một trong những thiết bị tiêu thụ điện năng lớn là động cơ quạt khói lò hơi với công suất là 1250 kW và hoạt động với điện áp 6.6 kV, đây là loại động cơ không đồng bộ 3 pha với rô to lồng sóc và được khởi động trực tiếp. Hiện tại, áp suất buồng đốt của lò hơi được điều chỉnh thông qua góc mở các van cánh hướng đặt tại đầu hút của mỗi quạt khói. Hệ thống sử dụng bộ điều khiển PI, tín 154 | HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2017 hiệu phản hồi từ cảm biến đo áp lực, tín hiệu đặt cho bộ điều khiển do hệ thống DCS được tính toán từ giá trị đặt và từ nhiều thông số khác nhau. Với cách điều khiển này thì mỗi lần khởi động, động cơ sẽ gây sụt áp lớn trên lưới tự dùng của nhà máy, gây sốc cơ khí cho quạt đồng thời ảnh hưởng tới các phụ tải khác trên cùng thanh cái nguồn. Cách điều khiển này cũng tương đương với việc động cơ các quạt làm việc liên tục ở chế độ đầy tải, dẫn đến tổn hao công suất trên các động cơ. Mặt khác, do điều chỉnh lưu lượng bằng cách điều chỉnh van cánh hướng (Damper) nên hiệu suất sử dụng điện thấp, gây lãng phí điện năng, chi phí vận hành và bảo dưỡng lớn.Với chế độ làm việc như vậy, động cơ luôn làm việc gần hết công suất gây lãng phí một lượng lớn điện năng. Hệ thống quạt khói là khâu rất quan trọng vì nếu một trong các quạt này dừng thì buộc cả tổ máy phát phải giảm tải hoặc ngừng hoạt động. Với công suất hệ thống quạt lớn như vậy, việc ứng dụng công nghệ biến tần để điều khiển áp lực, lưu lượng các quạt sẽ giảm đáng kể công suất tiêu thụ các động cơ quạt mà vẫn đáp ứng đầy đủ các tham số áp lực cần thiết và sẽ đáp ứng được các mục tiêu sau đây: Giảm mức tiêu thụ điện năng của hệ thống quạt lò hơi nói riêng và của cả Công ty nói chung. Giảm ảnh hưởng tiêu cực đến lưới diện dùng chung và các phụ tải trên cùng một thanh cái nguồn cung cấp do sụt áp mỗi khi quạt khởi động theo phương pháp trực tiếp. Cải thiện đặc tính khởi động cũng như vận hành, nâng cao tuổi thọ các động cơ quạt lò hơi dẫn tới nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị trong dây chuyền công nghệ của Công ty. Tăng độ tin cậy của toàn bộ hệ thống, điều khiển quá trình công nghệ một cách linh hoạt, dễ dàng tự động hoá quá trình, bảo vệ hữu hiệu các động cơ quạt. Giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí sản xuất cho một đơn vị sản phẩm, tăng lợi nhuận của Công ty, nhanh chóng thu hồi vốn. Khi thay thế điều khiển góc mở van cánh hướng bằng điều khiển tốc độ, biến tần cần đảm bảo các yếu tố sau: PHÂN BAN NGUỒN ĐIỆN | 155 Đặc tính điều khiển phải được giữ nguyên và không làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhà máy. Khi bổ sung thiết bị mới vẫn phải duy trì thiết bị cũ. Khi biến tần (thiết bị mới bổ sung) bị lỗi và cắt khỏi hệ thống điều khiển động cơ, hệ thống phải đảm bảo chuyển về hoạt động với thiết bị cũ theo đúng quy trình khởi động nóng của nhà máy. Trong chế độ hoạt động bình thường, việc vận hành cũng có thể chuyển về hoạt động thiết bị cũ khi cần thiết. Chế độ điều khiển mới tương thích với các chế độ điều khiển chung của nhà máy. Kết quả sau khi lắp đặt biến tần cho quạt khói: Năm 2016, Công ty đã triển khai dự án “Xây dựng, cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh chạy thử biến tần động cơ 6 kV Công ty Nhiệt điện Sơn Động”. Ngày 16/09/2016, bắt đầu chính thức tiến hành chạy quạt khói tổ 1 thông qua máy biến tần. 1. Đánh giá các thông số vận hành Theo dõi trong quá trình khởi động quạt thì thấy rằng thiết bị khởi động nhẹ nhàng, giảm bớt hiện tượng sụt áp trên thanh cái và mức độ rung động khi bắt đầu vận hành. Theo dõi các thông số vận hành của các quạt khói tổ 1 như nhiệt độ cuộn dây động cơ, nhiệt độ các gối trục, độ rung trục và so sánh với các giá trị trước khi lắp đặt biến tần thấy rằng các giá trị đều nằm trong phạm vi cho phép, giá trị độ rung, nhiệt độ đều giảm xuống, cụ thể: Đối với quạt khói 1A: Ở mức tải 80 MW: Dòng điện giảm từ khoảng 92 ± 2 A xuống chỉ còn 20 ± 2 A; Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 1/gối 2) từ 55/42 giảm xuống còn 40/32; Nhiệt độ gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 53/52 giảm còn 39/36; Độ rung gối 1/gối 2 từ 2/0.8 mm/s giảm còn 0.9/0.5 mm/s; Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình khoảng 10 độ (từ 70 xuống 50). Ở mức tải 100 MW: Dòng điện giảm từ khoảng 99 ± 2 A xuống còn 42 ± 2 A; Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 1/gối 2) từ 56/47 giảm còn 48/38; Nhiệt độ gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 54/50 giảm còn 43/42; Độ rung gối 1/gối 2 từ 2.5/1.2 mm/s giảm còn 0.4/0.2 mm/s; Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình khoảng 10 độ (từ 74 xuống 64). Đối với quạt khói 1B: Ở mức tải 80 MW: Dòng điện giảm từ khoảng 90 ± 2 A xuống còn 21 ± 2 A; Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 1/gối 2) từ 65/55 giảm còn 46/37; Nhiệt độ gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 53/50 giảm còn 41/37; Độ rung gối 1/gối 2 từ 2.4/0.8 mm/s giảm còn 0.7/0.3 mm/s; Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình khoảng 25 độ (từ 80 xuống 55). 156 | HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2017 Ở mức tải 100 MW: Dòng điện giảm từ khoảng 99 ± 2 A xuống còn 42 ± 2 A; Nhiệt độ gối trục động cơ (gối 1/gối 2) từ 62/56 giảm còn 47/37; Nhiệt độ gối trục quạt (gối 1/gối 2) từ 52/47 giảm còn 42/38; Độ rung gối 1/gối 2 từ 2.5/0.7 mm/s giảm còn 1.5/0.3 mm/s; Nhiệt độ cuộn dây giảm trung bình khoảng 10 độ. Về cơ bản thiết bị sau khi lắp đặt biến tần đã vận hành với thông số ổn định hơn, tuy nhiên còn một số khiếm khuyết như sau: Khi vận hành quạt khói qua biến tần thì rơle bảo vệ so lệch của động cơ phải tách ra nếu không sẽ tác động nhầm do tín hiệu gửi về không chính xác. Mặt khác, khi sự cố biến tần hoặc chuyển phương thức vận hành về chế độ như cũ bắt buộc phải đưa lại bảo vệ so lệch gây khó khăn trong quá trình chuyển đổi. Riêng đối với thiết bị biến tần đặt tại phòng biến tần thì thỉnh thoảng vẫn còn cảnh báo nhiệt độ cao do điều hòa phòng biến tần không đủ công suất, hệ thống cách nhiệt chưa tốt. 2. Đánh giá tiết kiệm điện năng Theo dõi điện năng tiêu thụ của các quạt khói tổ 1 ở các mức tải điển hình và so sánh với điện năng tiêu thụ trước khi lắp đặt biến tần ta thấy rằng mức điện năng tiết kiệm được là tương đối lớn (giảm từ 25 - 75% lượng điện năng tiêu thụ của thiết bị tùy từng mức tải). STT Công suất tổ máy (MW) Điện năng tiêu thụ của cả hai quạt khói (kWh) Lượng điện năng tiết kiệm (kWh) Không qua biến tần Qua biến tần 1 80 1,718 422 1,296 2 85 1,760 482 1,278 3 90 1,790 622 1,168 4 95 1,849 731 1,118 5 100 1,897 813 1,084 6 105 1,950 874 1,076 Theo dõi lượng điện tự dùng thực tế tại nhà máy hàng ngày khi vận hành riêng tổ 1 trong tháng 9,10 và so sánh với số liệu thống kê thời điểm khi chưa chạy biến tần cũng thấy hiệu quả rõ rệt. STT Công suất tổ máy (MW) Lượng điện tự dùng của riêng tổ 1 trong ngày (MWh) Tỉ lệ điện tự dùng (%) Không qua biến tần Qua biến tần Không qua biến tần Qua biến tần 1 80 - 85 270 230 13.2 11.7 2 85 - 90 277 234 12.7 11.5 3 90 - 95 285 242 12.2 11.2 4 95 - 100 290 263 12 10.9 5 100 - 105 292 270 11.5 10.8 PHÂN BAN NGUỒN ĐIỆN | 157 3. Tính toán giá trị tiết kiệm khi sử dụng biến tần Khi sử dụng biến tần qua theo dõi thực tế dòng điện quạt khói giảm từ 25% - 75% tùy theo từng mức tải cho thấy lượng điện năng tiết kiệm được tương đối lớn nếu tổ máy chạy ổn định liên tục như thời gian tính toán. Mức tải tổ máy 70% (~77 MW) 80% (~88 MW) 90% (~100 MW) 100% (~105 MW) Thời điểm đo đạt Trước khi lắp biến tần Sau khi lắp biến tần Trước khi lắp biến tần Sau khi lắp biến tần Trước khi lắp biến tần Sau khi lắp biến tần Trước khi lắp biến tần Sau khi lắp biến tần Dòng điện quạt khói 86 26 89 36 94 42 96 46 3.1. So sánh với tính toán hiệu quả kinh tế trong báo cáo KT - KT Thời gian vận hành của tổ máy theo các mức tải trong báo cáo KT - KT là: Mức tải tổ máy 70% (~77 MW) 80% (~88 MW) 90% (~100 MW) 100% (~105 MW) Thời gian vận hành trong năm 1450 giờ 2400 giờ 2300 giờ 168 giờ Giá điện năng tiết kiệm theo báo cáo KT-KT: 1329 đ/kWh. → Vậy lượng điện năng tiết kiệm hàng năm là: Etk = (Po70% - Pbt70%)*t70% + (Po80% - Pbt80%)*t80% + (Po90% - Pbt90%)*t90% + (Po100% - Pbt100%)*t100% = 6.667.474 kWh. Giá trị tiết kiệm hàng năm = Etk*1329 = 8.863.739.468 đồng. So sánh với giá trị tiết kiệm tính toán trong Báo cáo KTKT dự án: “Biến tần động cơ 6.6 kV Công ty Nhiệt điện Sơn Động” do CTCP tư vấn điện PACIFIC lập là 2.970.000 kWh/năm tương đương với 4 tỷ VNĐ/năm thì dự án hoàn toàn khả thi và có hiệu quả kinh tế cao. 3.2. So sánh với thời gian vận hành thực tế của nhà máy ở các mức tải trong các năm gần đây Thống kê thời gian vận hành thực tế của tổ máy số 1 trong các năm 2014, 2015 cho ta thấy: 158 | HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN LỰC TOÀN QUỐC 2017 Mức tải 80 - 85 MW 85 - 90 MW 90 - 95 MW 95 - 100 MW 100 - 105 MW Thời gian vận hành năm 2014 (h) 2016 552 432 720 2328 Lượng điện năng tiết kiệm (kWh) 1.216.792 288.747 217.284 362.140 1.124.084 Thời gian vận hành năm 2015 (h) 648 648 840 672 1800 Lượng điện năng tiết kiệm (kWh) 391.112 338.963 422.497 337.998 869.137 Lượng điện năng tiết kiệm nếu nhà máy vận hành với thời gian và mức tải như năm 2014: 6.418.094 kWh. → Giá trị tiết kiệm: 6.418.094 * 1280 = 8.215.160.165 đồng (giá điện lấy bằng giá bán điện trung bình 9 tháng năm 2016). Lượng điện năng tiết kiệm nếu nhà máy vận hành với thời gian vào mức tải như năm 2015: 4.719.414 kWh. → Giá trị tiết kiệm: 4.719.414 * 1280 = 6.040.849.794 đồng (giá điện lấy bằng giá bán điện trung bình 9 tháng năm 2016). 4. KẾT LUẬN Việc đầu tư biến tần cho quạt khói nhà máy nhiệt điện Sơn Động có hiệu quả về cả kinh tế và kỹ thuật: Thiết bị vận hành ổn định, dòng điện tiêu thụ của động cơ giảm nhiều từ 25% ÷ 75% tùy theo các mức tải. Qua số liệu thực tế về dòng điện của động cơ cho thấy công suất của động cơ quạt khói được thiết kế dư thừa nhiều (tại mức tải 100 ÷ 105 MW dòng điện tiêu thụ giảm ≈ 50%). Giá trị tiết kiệm phụ thuộc lớn vào thời gian vận hành tại các mức tải. Tổ máy càng vận hành ổn định, thời gian vận hành càng nhiều thì giá trị tiết kiệm càng lớn. Nếu tổ máy số 1 vận hành với thời gian và mức tải tương tự như các năm trước thì sẽ tiết kiệm được hơn 6 tỷ VNĐ/năm. Với giá trị tiết kiệm hàng năm như trên thì sau khoảng 3 năm sẽ thu hồi được vốn đầu tư.
File đính kèm:
- ung_dung_bien_tan_trong_nha_may_nhiet_dien.pdf